1 工程概况
马河水库位于南四湖流域湖东区北沙河上游,地处滕州市城区东北15km,东郭镇马河村西北400m处。该水库控制流域面积240km2,总库容为1.38亿m 3, 兴利库容0.6989亿m 3。水库主要包括主坝、副坝、溢洪道(含溢洪闸)与东西放水洞、电站等工程。
本次施工内容为:溢洪道浆砌石边墙加高,原溢洪道底板和边墙表面喷射混凝土加固,挑坎改造,尾水渠土石方开挖,改建溢洪道上公路桥。
2 施工工艺过程
2.1 砌石面表层处理试验
马河水库溢洪道始建于1978年,经过20多年的运行,溢洪道整个花岗岩表层已经风化,底板部位也存在大量污垢,要把整个砌石表层清除1~3mm,达到新鲜岩面,处理比较困难。根据不同的施工部位,采用三种施工方案进行处理试验。方案1:传统人工凿除法;方案2:火烤法;方案3:喷砂处理法。
通过各方案试验分析比较,人工凿除法工效比较慢,且处理成本比较高,火烤法和喷砂处理法施工成本相差不大,但两者各有利弊,火烤法只适合处理比较干净的砌石面,如果砌石表面污秽比较多,则无法进行处理。喷砂处理法工效最快,但受天气影响比较大。本工程中,采用了方案2和方案3两种方法结合进行施工。
2.2 喷射混凝土试验覆喷射混凝土施工
溢洪道总喷射混凝土面积为39728m2 ,其中溢洪道底板为29l10m2,溢洪道边墙为10718m2,喷射混凝土厚度仅为5cm。为提高过水能力.喷射混凝土面要求抹光处理,且平整度≤ 1 %。
2.2.1 原材料选择
应优先选用硅酸盐水泥或普通硅盐水泥,水泥强度等级不应低于32.5级。砂采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数大于2.5;石子采用石灰岩石子,粒径为0.5~1cm。为提高混凝土的抗裂能力及改善抗冲性能,提高混凝土抗折强度并降低其脆性,在喷射混凝土中加入聚丙烯纤维,掺量为0.7kg/cm3。 混合物中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,不得使用枵水及pH 值小于4的酸性水和So42-含量超过混合用水量1%的水
2.2.2 施工机具
选用的混凝土喷射机的性能应符合下列要求:密封性良好,输料连续均匀;生产率大于5m3 /h,允许骨料最大颗粒为25mm;混凝土输料距离,水平不小于100m ,垂直不小于30m。
选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求;输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并应有良好的耐磨性能。
2.2.3 喷射试验
为提高工程效率,降低生产成本,本工程把喷射混凝土试验和施工结合起来。施工前。应合理安排好施工场地,尽量缩短混合料的运输距离。然后根据试验确定的配合比(C25),对混凝土进行拌制,把拌制好的混凝土用翻斗车运至喷射机处进行喷射混凝土施工。
喷射混凝土作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上,本工程喷射混凝土厚度共5cm,分底板和边墙两部分施工,边墙部分分二层进行喷射,第一次喷射的厚度为2~ 3cm。施工时,先根据设计安固好锚固筋,再用高压风枪或高压水枪对砌石面进行清洗,然后对砌石面进行第一层喷射。
喷射完第一层后,要等到混凝土终凝后方可进行第二层混凝土的喷射作业。本工地试验发现。如果第二层继续喷射C25混凝土,则因为该层喷射厚度太薄,无法进行表面抹平处理。后来改喷高标号的砂浆,底板用5cm 厚的混凝土一次喷成。结果喷射后抹平工艺变得相对容易,抹平效果比较好,达到了设计的目地。
通过以上喷射混凝土的试验,确定了喷射混凝土的基本施工方法和施工参数,为大面积喷射混凝土施工奠定了基础。
3 结 语
马河水库溢洪道加固工程,已于2004年8月通过验收,验收等级为优良。该工程经过加固,溢洪道由加固前的砌石表层变为现在的混凝土表层,减少了糙率。大大提高了溢洪道的过流能力。并且经过这次喷混凝土加固,溢洪道变得比原先更加美观,为其他类似工程提供了宝贵的施工经验。