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混凝土拖式泵现场电气故障检修

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-05-07  来源:《建设机械技术与管理》(2006年第3期)  作者:包福林
核心提示:混凝土拖式泵现场电气故障检修

    混凝土拖式泵电气系统按照控制方式的不同,可分为以下二种形式。第一种:早期由继电器控制的系统,最具代表性的如德国的施维英(Schwing)和普茨迈斯特(Putzmeiter)拖式泵;第二种:是采用了带有微处理器的程序控制系统,由PLC控制的系统居多,如三一重工和中联重科等公司生产的拖式泵。在拖式泵电气控制系统技术方面,目前国内部分厂家已经超过国外厂家的技术,皆采用了带有微处理器的程序控制系统。


  电气控制系统是混凝土拖式泵的“神经中枢”,是拖式泵正常工作的重要保证。由于该系统的组成复杂,故障定位也相对困难,为最大限度地降低对生产上的损失,必须实现混凝土拖式泵电气系统故障的快速检测定位。总的维修思路是:要熟悉拖式泵工作原理以及各种动作的电气逻辑关系,按照正确的故障检测流程和运用有效的故障检测手段进行检测,并结合科学的逻辑分析和判断,不断缩小故障范围,最终找出故障点。在不损坏拖式泵的前提下,采用合理的解决办法和应急处理方案维持生产,待生产结束后及时处理。在此结合实际工作中遇到的问题,为大家提供一些处理案例与大家分享。

1 日本新泻NCP7SH混凝土泵辅助电机启动不切换故障的处理
1.1 故障现象及故障分析

  日本新泻NCP7SH混凝土泵辅助电机启动电路控制原理图如图1所示(注:按原图纸绘制)。Y-△切换原理也很简单,当按启动按钮PB-3后,88-2Y接触器吸合,时间继电器T-2开始延时,当延时时间到后,88-2Y接触器释放,88-2△接触器吸合并保持,一个Y-△转换过程结束。然而,就是这样简单的系统一旦出现故障,有些人就找不着头绪了。

     

          图1 新泻铁60电泵辅助电机Y-△转换原理图

  一天半夜,一台在城郊施工的新泻铁NCP7SH电泵出现了辅助电机启动不切换故障,启动到Y型状态时很正常,但当延时时间到后无论如何也不切换了,现场电工看不懂日本人画的电路图,打来电话询问,我用电话指导他检查故障,但因其看不懂电路图还是未处理了该故障。我到现场后检查发现,当启动10秒钟以后,88-2Y接触器还不释放,而12号线无电,88-2△接触器线圈正常,说明16和17点间的时间继电器T-2延时闭点不释放,判断时间继电器T-2上的延时闭点粘连,而其他触点和延时功能还正常。


1.2 故障处理

  当时工地还急等着施工,在哪种情况下,无法弄到代用的时间继电器,只好采用其它器件代用了,工地既无旋转按钮,也无纽子开关,最后只好同意在其他设备上拆下一只倒顺开关,将电路中的13、16号线拆下,将17号线引出来。将倒顺开关按图2所示连接,再用该电路代替图1中的点划线内部分,用人手动控制倒顺开关代替时间继电器做Y-△转换。解决了工地着急施工的问题。

        



2 三一HBT60C-1816电动机拖式泵排量不可控故障的处理
2.1 故障现象

  一台带比例阀控制的三一HBT60C-1816电泵启动电机后,无论远控、近控及正反泵均有动作,但排量只能升到50%左右,只能往下调整,往上调停在这点就不动了,在这个排量还能勉强工作。


2.2 故障分析及检查处理

  该拖泵采用的是较先进的带软启动的PLC控制系统,且带电比例阀控制。泵送排量无级调速,通过调节控制面板上的2SA旋钮输入给PLC增或减排量信号,PLC输出的信号通过三极管T1控制排量比例阀DT0,调节比例阀开度,实现无级调整泵送速度,改变泵送排量。三一HBT60C-1816电动机拖式泵部分电气原理图如图3所示。

       

    在现代拖式泵控制系统中,PLC正在逐步取代传统的继电器控制方式,降低了系统的故障率,提高了可靠性,减少了维护量。由于建筑行业环境恶劣,PLC系统也难免出现故障,然而PLC系统故障大部分都是由外部电路引起的。首先检查泵送排量调节钮2SA没问题,测PLC的输出端Q0.0最大时才达到16.5V,正常应该达到或接近1L+端的电源电压24VDC,再一测1L+端,惊讶的发现电压只有18VDC,测70号线,以及55号线全部都只有18V,检测整流桥交流输入端23.3VAC,分析可能是整流桥的四个二极管中的一个断路,全波整流变成了半波整流,故此只有18VDC中的输出,将此整流桥换新后系统工作就正常了。

 
2.3  小节
 
     该拖式泵的24VDC稳压电路过于复杂,一旦出故障,在现场是无法解决的。故建议厂家应该将该稳压电路改用开关电源,既简化电路利于维修,又能提高24VDC的质量,且成本也不会提高多少。取消T2、U1~U3,又因24VDC开关电源带叫子过载保护功能,故取消QF3~QF6等断路器。将70、72、73号线合在一起输出即可。改后的电路如图4所示。
 
                  
 
3   三一HBT80C——1818D柴油机拖式泵PLC扩展模块损坏引起的无泵送故障处理
3.1  故障现象
 
    一台三一HBT80C——1818D柴油机拖式泵在施工中突然出现无泵送故障,无论正泵还是反泵,当操作人员发出泵送指令时,PLC控制器还能输出提高发动机转速的指令,控制发动机达到设定转速,正常时发动机达到设定转速后就应该泵送了,而现在却没什么反映。三一HBT80C——1818D柴油机拖式泵电气部分原理图如图5所示。
 
             
 
 
3.2          故障检查及处理
 
   经检查发现当发动机转速达到设定值之后,用万用表分别测量EM223的1号端子(67号线)和EM222的4号端子(73号线),发现控制KA5继电器的67号线实际无输出,因此受它控制的电磁阀DT2就得不到信号,而从液压原理分析,泵送系统工作的前提是电磁阀DT2和DT6必须同时得电,故此出现了上述故障。处理方法是用一根导线将67号线和73号线短接即可,如图中虚线所示。
 
 
4                  三一HBT80C——1818D柴油机拖式泵无泵送故障的处理
4.1          故障现象
  
      有一台三一HBT80C-1818D柴油机拖式泵在工地工作中突然出现无泵送故障,当控制正泵或反泵按钮时,柴油机的转速能够提高到设定的工作转速,之后本应该开始泵送,然而液压系统却毫无反应,且主系统压力表和换向系统压力表皆无压力显示。
 
4.2          故障分析及检查处理
   
       该泵也采用了先进的带电比例阀控制的PLC系统,通过调节控制面板上的2SA旋钮输入给PLC增或减排量信号,PLC输出的信号通过三极管T1控制排量比例阀DT0,调节比例阀开度,实现无级调整泵送速度,改变泵送排量。三一HBT80C-1818D柴油机拖式泵部分电气原理如图6所示。引起主系统无压力的原因可能是主泵比例阀没打开,怀疑比例阀DT0有故障或示得到信号,用万能表测DT0线圈未损坏,再测其两端无电位差,测20号线对地也是24VDC,而该点电位正常应该在0VDC以上,24VDC以下,绝不应该是24VDC。测PLC的Q0.1端有可调的信号输出,再测三极管T1,发现其C-E极间已经断路。由于当时无三极管备件,决定采用临时办法解决生产问题,将20号线直接接地即可,给DT0阀直接加24VDC电压后,启动柴油机试车,拖式泵就以最大排量工作了,待有三极管备件后再修。
 
              
 
5                  结束语
  
     在维修混凝土拖式泵的电气系统故障时,建议首先应熟知电气系统原理,同时也要了解一些拖式泵液压系统原理方面的知识,如果全面了解了拖式泵液压系统工作原理,在处理电气故障时,会取得事半功倍的效果。如果对拖式泵电气系统原理和液压系统原理不是很了解,千万不要盲目地维修拖式泵电路,以免造成更大的隐患和故障。以上是本人在维修混凝土拖式泵工作中积累的部分经验,如有不妥之处,诚望读者多多指教。
 

 


 

 
 
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