中国混凝土网
当前位置: 首页 » 资讯 » 企业情况 » 正文

茂名石化:环氧乙烷产量创新高

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-23  来源:中国混凝土网  作者:中国石化新闻网
核心提示:“截至2015年12月1日,乙二醇装置完成年生产环氧乙烷10.8万吨的任务,实现年度计划的100.5%,提前一个月完成全年产量。”交接班上,茂名石化化工分部乙二醇车间主任李容波宣布了好消息。

“截至2015年12月1日,乙二醇装置完成年生产环氧乙烷10.8万吨的任务,实现年度计划的100.5%,提前一个月完成全年产量。”交接班上,茂名石化化工分部乙二醇车间主任李容波宣布了好消息。


2015年,茂名石化化工分部精心组织生产经营工作,全力做大产量,乙二醇车间上下齐心协力,全心全意保生产,群策群力提效益,全面做好安全、设备、工艺等专业管理工作,实现安全、环保、质量零事故,提前一个月完成全年EO产量任务。优化操作,精细管理,严管HSE三大主流工作造就产量效益新高峰,为公司保持高产环氧乙烷多创效益做出重大贡献。


严抓HSE,安全环保无事故


“必须从严从实按照管理制度管好每一步工作,抓好每一个细节。”每一次安排工作时,车间安全总监陈耀威都不忘向班长提醒。


今年以来,乙二醇车间加大力度在安全环保方面下功夫,加大巡检力度,严抓巡检质量成为重点。


“把工作以比赛活动的形式来开展,这样更能调动员工积极性。”陈耀威说。车间大力开展“我为安全作诊断”活动,并以“差别化”隐患排查奖励机制,加大隐患排查奖励力度。


安全环保不分家,在严抓安全的同时不忘环保也是企业效益的一部分。


今年,车间进一步整改实施了雨污分流项目,实现了装置区内前期雨水进入12号线,后期雨水进入11号线,装置区外干净雨水进入10号线。


此外,为了从源头上消除泄漏对环境造成的影响,减少装置泄漏量,车间全面开展LDAR泄漏检测与维修工作,全面系统检测静密封泄漏状况。


2015年,车间3次获得化工分部HSE比学赶帮超竞赛第一名,实现了全年安全环保无事故。


优化操作,产量节节高


在2014年12月份的大修期间,乙二醇车间重点对反应器中的催化剂进行了更新。


“这是我们装置第二次采用S891A催化剂,有了上一次的使用经验,我们有足够的信心进一步优化操作做大产量。”车间工艺主任张国强说。


根据之前对S891A催化剂性能的了解,车间结合装置各工段的生产情况,深入攻关,不断严控反应温度,将波动范围限制为1℃,更加稳定装置的生产。


另外,自装置产品结构调整为以生产环氧乙烷为主之后,车间把控制抑制剂的加入量也列为优化调整的重点。在今年进一步严控,把调整量精确到每小时3克。同时深化反应器的氧浓度,以小数点后第四位作为监控值。


经过多项精准的优化操作之后,催化剂选择性得到有效提高,为装置调整产品结构、多产环氧乙烷和做大装置产量打好基础。


2015年,装置预计物耗低至0.755t/tEOE、年生产当量环氧乙烷14.9万吨、环氧乙烷11.85万吨,均创装置历史最好水平。


精细管理,能耗指标再提优


乙二醇车间持续开展“节约一分钱,管理到精细”活动。自2014年12月装置检修以来,反应器56根列管全封堵,111根列管减薄和贫吸收液泵P206能力下降快的生产难题已成装置产量再提高的“拦路虎”,挖潜增效遇到了瓶颈。面对严峻形势,车间决定另开辟经,深入攻关,在节能降耗上狠下功夫,全力做好装置节能降耗工作,努力保证环氧乙烷实现高产争创效益。


“节能降耗就像棉花里的水,只要肯去挤还是会有的。”车间调度会上,主任李容波鼓励职工。


说做就做,从日常节能管理做起,车间优化了蒸汽管网的使用,严格执行机泵错峰用电制度。同时加强日常质量的考核力度,及时调整,有效避免了生产波动。


在节能降耗浓厚氛围的影响之下,车间接纳了职工的合理化建议,巧妙地将环氧泵备用泵冲洗密封水改为工艺凝液,减少脱盐水的用量。经过全车间的共同努力,装置水、电、汽的用量明显降低,并最大限度降低各级单耗,实现能源使用最优化,同时实现环氧乙烷、乙二醇产品优等品率100%。


2015年,乙二醇装置连续第五年夺得中石化同类装置竞赛能耗第一名。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐企业

©2006-2016 混凝土网版权所有

地址:上海市杨浦区国康路100号国际设计中心12楼 服务热线:021-65983162

备案号: 沪ICP备09002744号-2 技术支持:上海砼网信息科技有限公司

沪公网安备 31011002000482号